攀钢冷轧废水站中和沉淀处理系统主要负责冷轧各机组排放的含酸、碱、油、锌、铁、泥等废水的处理与回收。其中,含油废水进入高位收油罐内进行油水分离,浮油排入废油收集池;其余废水则排入400m3 调节池内,经水量与水质均和调节后,由2条DN300管道和蝶阀自流入分配槽内,随后进入2座300m3 平流沉淀池。因流速减缓,水中密度较小的油上浮聚集形成油层,而密度较大的泥渣则下沉至池底。上层浮油通过2台桥式刮油刮渣机刮至出水端,由撇油器收集至废油收集池内;下层积泥则刮至池底泥斗内,定期由2台泥浆泵送至8m污泥浓缩池内。平流沉淀池出水则由1条DN300管道进入2组4m3 一级中和池,经投加石灰乳搅拌中和后,pH 调整至7.8~8.2,然后进入2座62.5m3 曝气池,经机械曝气后,水中Fe2+ 氧化成Fe3+。曝气池出水进入2组4m3 二级中和池。根据出水pH,适当投加石灰乳液进行微调,控制其pH 在8~8.5。然后其出水进入混凝池,与混凝剂进行絮凝反应,形成大颗粒矾花后,进入6座侧向流斜板沉淀池内进行泥水分离。出水经检测COD等指标合格后回收利用;污泥则沉积到池底,通过6台螺旋输泥机与4台泥浆泵定期排至8m浓缩池内,其含水率约98%。在经格栅式浓缩机浓缩后,含水率约为95%。最后由2台泥浆泵送至污泥脱水间,经2台自动厢式压滤机压榨脱水后,泥饼含水率50%~60%。泥饼由汽车外运至渣厂,而压滤后的出水则回流到平流沉淀池内,继续参与处理。该系统于攀钢冷轧厂兴建时配套修建而成。在随后的实际运行中,其虽在一定程度上满足了冷轧废水的处理需要,但也暴露出了诸多问题,突出表现在:设备故障频发,运行可靠性差,检修维护频繁,生产维持费用过高,职工劳动强度较大,严重危及站所的安全生产和环保任务顺利完成。鉴于上述问题,对该系统设备全面开展故障分析,探析其故障模式,掌握其故障原因,从而有针对性地采取主动维修(corrective maintenance,CM)[1]等策略,以此切实保障环保系统设备安全、稳定、经济、高效运行,实现整个系统的综合整治。 |